1万实现191万的创效密码

2025-05-26

5月21日,在准能集团黑岱沟露天煤矿深处,晨光刺破薄雾,一个运行的“钢铁巨兽”——亚洲唯一一台8750型吊斗铲,挥舞着109.7米长的巨型手臂,将相当于三节火车车厢的物料快速转运到100米外的采空区。这台相当于25层楼高、每次挥臂都气势磅礴的“擎天柱”,此前也因设备升级患上了“头疼脑热”,一场技术攻坚,不仅让“巨无霸”重获新生,更以1.18万元的成本投入,成功规避了191.25万元的潜在损失。

图为吊斗铲在进行倒堆作业

2023年,准能集团设备维修中心对吊斗铲主变压器进行更新换代。新设备投入使用后,测温模块无法与原有的PLC系统相匹配,使WinCC系统不能正常监测新主变压器的温度,从而导致主变压器散热风扇无法正常运行,极易造成主变压器烧毁。更换损坏的主变压器需要耗时51小时,而这台“生产主力”每小时就能创造3.75万元价值,一旦故障,将造成191.25万元的巨大损失。

面对这个“全进口、无先例”的棘手难题,吊斗铲维修车间电工班班长王栋带领电工田俊明、刘有成,组成研究攻关小组,开启了一场“摸着石头过河”的技术突围。没有经验借鉴,他们就日夜钻研设备原理,白天剖析图纸,夜晚查阅海量案例。经过近一周的连续奋战,团队提出“一一对应”改造方案。针对PLC温度监测模块的程序与新主变压器测温系统不匹配的情况,王栋和成员通过比对新旧主变压器的运行原理,对PLC温度监测模块的初始程序进行改造,经过两个晚上的尝试,成功研制出符合新主变压器测温要求的测温系统程序。

图为王栋正在和小组成员查看图纸

然而,更大的挑战接踵而至。待PLC温度监测模块连接完毕后,在WinCC系统上温度由原来的0变成了23。主变压器测温系统终于能测量温度了,但经过与另外两个旧款的主变压器温度比对,温度差别极大。

“这是还没有完成PLC温度监测模块与主变压器测温系统的精准调试而造成的结果,这是主变压器测温系统改造的关键,这也是这次改造中‘最难啃的骨头’。”王栋一边指着图纸,一边对小组成员说道。随后,在王栋的带领下,小组成员立即打开新款、旧款主变压器测温系统进行研究查看,并对配套的传感器、线路进行全面排查,通过“找不同”的方式,寻找解决方法。经过一番搜寻,大家将目光锁定在新主变压器测温系统的滑动电阻上。“这个滑动电阻是新增的,调节它说不定温度有变化。”田俊明说道。

图为王栋在主变压器测温系统上调节滑动电阻

说干就干,王栋在主变压器测温系统上精准调节滑动电阻,田俊明在WinCC系统上仔细观察温度变化,刘有成在俩人间及时传达变化情况,保证数据的准确无误。当王栋轻轻滑动电阻后,不一会儿,刘有成就传来惊呼:“温度有变化了,这个方法可行!”王栋压抑着内心的喜悦,立即下令:“大家加把劲,今天必须把温度调准。”太阳渐渐落入地平线,一阵欢呼声传来。“终于成功了!”大家揉着酸痛的肩膀、敲打着僵硬的双腿、轻咳着沙哑的喉咙,欢呼着,脸上挂着止不住的喜悦,“十多天的努力,终于完成主变压器测温系统改造了,这段时间的苦没白吃。”

如今,检修人员可以随时在WinCC系统上查看新主变压器的温度情况,如若温度过高,可及时打开对应的散热风扇进行降温,避免主变压器烧毁、更换所造成的成本浪费和生产延误,而改造过程中全部的花销仅为采购PLC温度监测模块花费的1.18万元。这场技术创新,不仅以1.18万元的低成本换回191.25万元的价值,更彰显了基层技术团队的创新力量。

当创新从口号变成手中的工具、图纸上的线路、成员间的讨论,设备维修中心吊斗铲维修车间用实践表明,最鲜活的创新,永远生长在沾满机油的手套上、跳动在解决实际问题的执着中。一直以来,该车间持续推进创新创效工作,仅2024年,该车间通过17项技改技革累计创效6525.75元,用一份亮眼的“创效账本”,持续深耕企业“创新战场”。

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来源:国家能源集团
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