近日,国家电投集团电投绿能松花江热电公司完成输煤皮带跑偏故障根治,通过技改7台自制鼓形滚筒上线运行,不仅彻底消除安全隐患更是巧降成本30余万元。

松花江热电公司燃料车间因煤质及天气因素,输煤皮带长期存在频繁跑偏问题,未避免影响接、卸、上煤作业,每天进行滚筒调整与清理工作,不但影响运维效率,更存在安全隐患。常规加装调偏托辊仅能临时纠偏,而行业成熟的鼓形滚筒解决方案,单只约4.8万元的报价,更换整条线路成本过高难以实施。
为解决该问题,松花江热电公司组织团队自主攻关。利用废旧滚筒,反复测量绘制草图,在无专业机床的情况下,凭借经验使用手持角磨机、焊枪,切削、打磨、成型,反复调整弧度,完成鼓形滚筒制作。
首台自制鼓形滚筒上线运行后,输煤皮带未再跑偏,随后团队陆续制作安装7台,彻底消除跑偏故障。经核算,7台鼓形滚筒市场价超33万元,自制成本仅3万元。
此次技术革新,彻底根除了输煤皮带设备跑偏磨损隐患,杜绝撒煤扬尘,为输煤系统顺畅运行,冬季保供期间机组安全稳定运行提供了保障。
