1396米的背后

2024-12-17

“根据工作安排,今天早班更换连采机截割电机。刘浩,你来说说更换连采机截割电机的标准作业流程是什么?”“首先是检查作业环境,再确保工器具齐全完好、设备符合要求,起吊、拆除旧截割电机具体作业流程以及‘两级’停送电的具体要求。”12月6日,神东煤炭上湾煤矿连掘队党支部书记、队长高瑞岗照常在班前会上抽查早班的设备检修工,以此来督促大家学习标准化作业流程。

11月份,上湾煤矿连掘队完成了大断面单巷掘进任务,取得了1396米的好成绩,刷新了该矿单巷掘进单月进尺纪录,充分展示了这支队伍在标准化管理和生产组织优化方面的实力。

为确保掘进任务顺利完成,上湾煤矿连掘队始终坚持“故障预判,标准化检修”的设备管理理念,高度重视设备的日常检修管理工作。高瑞岗以身作则,带领全体队员,对设备进行细致入微、全面彻底的检查,确保每一处紧固件、每一条供电缆线、每一根液管都能在最佳的工作状态下运转。

图为检修工做好梭车预防性检修

“设备的标准化检修不是一项临时性任务,而是一项长期、系统的工程。”高瑞岗强调。

为全面提升设备管理的科学性和系统性,上湾煤矿连掘队精心构建了一套全面的设备维护记录体系。这套体系犹如一张精密的网络,详细收录了每一项检查、每一次保养的信息,形成了一份翔实的设备健康档案。不仅为设备的使用状况提供了清晰的历史轨迹,更为后期的维护工作提供了坚实的数据支撑。

为持续强化标准化检修流程,该队通过定期的技能培训和实践操作,确保员工都能够熟练掌握标准化检修流程,从而在发现问题时能够迅速、准确地处理,避免小问题演变成大故障,有效提高了设备的运行效率和稳定性。

当月,面对艰巨的掘进任务,他们没有选择盲目加班加点,而是采取了科学管理和合理调度的方法,总结并实施了一套“三步走”策略,以实现资源的最优配置和工作效率的全面提升:第一步,合理安排连采机、梭车和四臂锚杆机等设备的运行时间,确保设备高效运转,减少空闲等待时间;第二步,科学调配人员,根据工作面的具体情况,灵活调整班组成员的工作任务,保证每个环节都有足够的人员支持;第三步,加强对生产过程的监控,实时掌握设备运行状态和人员工作进度,及时调整生产计划,以应对可能出现的各种问题。同时,注重加强设备日常维护保养,坚决杜绝设备“带病”“带伤”上岗现象。在检修过程中,严格执行设备检修规程,确保设备零故障运行。通过这些措施,连掘队实现了设备零故障运行的目标,检修时间也大幅缩短,从之前的一个班6小时减少至4小时,机电设备故障率低于1%。

图为检修工更换梭车截齿

此外,在掘进过程中,连掘队严格执行安全生产标准化要求,根据工作现场实际,充分利用班前会、班后会和专题培训会,对员工开展相关知识培训,把新技术、新标准第一时间传达给每一名职工,做到人人知标准,人人懂标准,保证检修作业标准化。并从关键“少数”着手,要求队干部加强现场管理,和职工同上同下,严把工程质量关。要求班组长、验收员加强自身学习,提高自身素质,严格执行工资分配制度,严把工程质量验收关。本着“多劳多得”的原则,该队定期召开队内工资分配会,向工程难度高、劳动强度大的班组倾斜,向干活多、付出多的职工倾斜,形成一定的工资梯度,大大激发了员工工作积极性。

“来!大家畅所欲言,都说一说掘进进尺破纪录的事儿!”班后会上,高瑞岗鼓励着团队成员畅所欲言,共同探讨如何进一步提高掘进进尺。

“优化组织生产,让‘专业人’干‘专业活’,这样才能创佳绩。”

“这次能破纪录,我觉得最重要的是团队的凝聚力,我们互相支持,共同面对困难。”

“对,我们是一个团队,只要团结一心,就没有克服不了的难题。”

“这几个月,我钻研最多的就是设备保养维护的技能,我觉得做好设备的正常运转是核心因素。”

……

会上,大家你一言我一语热情洋溢地交流着。

高瑞岗总结道:“1396米,这组数字对于上湾煤矿连掘队来说,不只是一个简单的长度单位,它是咱们队每一位成员辛勤付出和不懈努力的结果。”

是的,1396米的背后,是上湾煤矿连掘队夜以继日的拼搏,是汗水中浸泡的坚持,是面对困难挑战时不屈不挠的精神。这种精神,不仅是对“煤海先锋”这一称号的最佳诠释,更是对煤矿人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能奉献、特别顾大局”精神的升华。

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来源:国家能源集团
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